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???? 1、操纵者经专业学习,指导老师同意,才能单独操纵。 2、操纵室内禁止一切明火和吸烟,应备有扑灭油着火的泡沫或粉末灭火器材。 3、工作时检查机械、脉冲电源、控制旋钮、显示仪表、抽风机,都应保持完整可靠。 4、装卸工件、定位、校正电极、擦拭机床时,必须切断脉冲电源。    5、工作液面,应保持高于工件表面50~60毫米,以免液面过低着火。    6、禁止用手触及电极。操纵者应站在尽缘橡皮或木踏板上。 7、及时排除分解出来的有害气体,抽风机发生故障应采取措施或停止工作。 8、定期检查清洗工作液箱内过滤器有无铁屑泥堵塞,检查工作液泵完好无损、声音清楚、噪音小。存在题目及时处理。 相关阅读:
落地式冷风机介绍 ????   大型干式冷风机'>风机常为落式,落式冷风机'>风机主要由上、中、下三部分组成:落式冷风机下部是水盘,用来收集冷风机冲霜用水,并支承风机主体,同时又是空气吸进口;?   上部为排风风帽,内装风机,风量和风压要求往选用轴流式或离心式风机及其相应台数,轴流式风机风压一般比离心式风机低,但风量大多。风帽和管簇之间装设淋水管,作为水冲霜之用。?   中间部分是一个空气冷却排管(蒸发管组),套片式冷风机来说,其冷却管簇为D25×2.5mm无缝钢管上,套有0.5mm镀锌钢片或0.5mm铝片套片管。?   落式冷风机按出风方式不同分为:顶吹风落式冷风机、下侧吹风落式冷风机、上侧吹风等类型。?   冷库用落式冷风机有三种:KLD型落式冷风机用于冻结物冷躲间;KLL型用于冷却物冷躲间;KLJ型―用于冻结间。? 相关阅读:


基于变频器的锅炉鼓、引风机节能控制系统
    
基于变频器的锅炉鼓、引风机节能控制系统
作者:黑龙江科技学院 郎术斌
摘要:本文先容了基于ABB变频器锅炉鼓引风机节能控制系统。讨论了控制系统的节能原理及控制工艺,给出了系统的控制方式,进行了节能分析,实际使用证实,该控制系统控制效果良好,节能效果十分明显。
关键词:ABB变频器;节能;引风机;鼓风机

1 引言

近几年随着电子技术的飞速发展,变频调速技术得到了普遍的推广应用。同时,变频技术也已从U/F比控制、电压空间矢量控制,发展到无速度传感器的直接转矩控制(DTC),功率开关器件从GTO、GTR,发展到IGBT、IGCT,变频器的优点在各个领域应用中被充分地证实。在产业民用锅炉的节能控制中也逐步引进了变频调速技术,利用该技术对锅辅机中的鼓、引风机进无级调速控制,得到了明显的节能效果。

2 控制工艺

通常,在选择锅炉配套风机时,要考虑短期的超负荷能力,并加以适当裕量来确定机型。而在选定锅炉时,又要根据工艺最大负荷和适当裕量来确定锅炉容量。鉴于上述两个环节的选定又受到产品规格分档的限制,因此最后的风机容量往往偏大,加之对锅炉鼓、引风机的调节,是靠调节闸板完成的,所以当风量变化时,就风机系统而言,会浪费大量的电能。要想改变这种情况,最好是采用变频调速技术。锅炉鼓、引风机节能控制系统工艺图如图1所示。

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图1 炉鼓引风机节能控制系统工艺图

(1)丈量蒸汽出口温度,将其丈量值传送给变频器,与蒸汽温度设定值构成一个差值PID控制系统,来调节鼓风机改变送风量,进而改变炉膛温度,也就是调整蒸汽温度。
(2)丈量炉膛负压,将其丈量值传送给变频器,与其炉膛负压设定值构成一个差值PID控制系统,来调节引风机改变引风量,使炉膛维持在微负压状态其控制工艺简单、实用、节能。

3 控制方式

(1)引风机

原引风机运行方式是降压启动、工频运行,其风量大小采用调节风门的方法来调节风量。这种控制方式的缺点是电能浪费大,调节实时性差,噪声大,工人的劳动强度大。故对其进行变频改造,引风机闭环控制原理框图如图2所示,采用微差变送器、变频器、控制器、引风机组成的压力闭环回路自动控制引风机的转速,使炉膛保持一稳定的微负压,这样既进步了控制精度,又节约了能源,使引风机控制具有一定的公道性。

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(2)鼓风机

鼓风机原运行方式是降压启动、工频运行,其风量大小也是靠调节风门的方法来调节风量。这种控制方式的缺点是电能浪费大、燃料浪费大,调节实时性差,噪音大,工人的劳动强度大。鼓风机变频改造闭环控制原理框图如图3所示,采用温度变送器、变频器、控制器、鼓风机组成的温度闭环回路自动控制鼓风机的转速,使锅炉蒸汽出口的温度保持一稳定值,同样也既进步了控制精度,又节约了能源(电能和燃料),使鼓风机控制具有一定的公道性。

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图3 鼓风机闭环控制原理框图

4 节能分析

现以哈尔滨建成团体公司的20吨蒸汽锅炉为例,对其鼓、引风机进行变频调速控制改造。

鼓风机45kW,引风机90kW。变频器投资分别为4.2万元与8.07万元。共投资12.27万元。若按调速后其转速为额定转速的70%来计算:

则风机的理论节电率=1-(70%)3=65.7%
每年按300个工作日计算,天天运行16h,按0.6元/kW?h:
鼓风机节约电=45×300×16×65.7%-45×300×16×1.5%=138672(kW?h)
引风机节约电=90×300×16×65.7%-90×300×16×1.5%=277344(kW?h)
式中的1.5%是考虑了变频器的效率。

其节约的电费、电量如附表所示。

附表 变频改造后节约的电费、电量
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一次性投资回收期大约为0.48年,效益特别明显。以上计算中还未计及风门电动执行机构节省的投资,变频后使鼓引风机软启动,软停止,工作电流降低使引风机,电动机寿命延长等带来的经济效益,如考虑以上因素,则综合效益更加明显,投资回收期更短。

5 结束语

本文讨论了基于ABB变频器锅炉鼓引风机节能控制系统的节能原理与控制方式,通过对锅炉鼓引风机节能控制系统的投运,锅炉系统过往的黑烟现象得到了彻底改善,锅炉鼓引风系统运行得到公道控制,充分发挥了变频器的无极变速和节能的优点,使整个系统的节能效果十分明显,同时,达到环保的要求。因此该系统既节能降耗又利国利民。(end)

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收录时间:2011年01月27日 19:32:46 来源:黑龙江科技学院 郎术斌 作者:

 除湿机使用常识
A, 空气中的湿度和温度一样无处不在 , 无处不有的, 南方的黄梅季节温度不高,湿度很大,人就感到闷热难受。同 时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于 60% 霉菌即可生长,湿度大于85% 以上是霉菌的高发环境。
 
B, 工业产品中光学镜头,磁记录材料(包括光盘),影像胶片,电子信息媒体,电子原器件,仪器,仪表,粉末材料,纸张,木材,丝绸,皮革烟草,食品,茶叶,粮食等都是需要控制湿度的物品
 
C, 除湿机分化学除湿和冷冻除湿,本文专指冷冻除湿。冷冻式除湿机采用压缩机制冷的原理除湿。空气中的水分在进入蒸发器对冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口。除湿机与空调器除湿方式不同。空调器除湿是使整个空间温度下降除湿,在夏季,炎热天气的条件下较为适用。除湿机除湿是机器内部降温,把空气中的水排出,对空间的温度反而略微上升,但温差反映不明显,比较适用四季,用电量也节约。
 
D, 除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下除湿机应放在空间的居中较合适,周围应有足够的空间,不要堆放物品。保持空气流畅,可以达到除湿的效果均匀。
 
E, 冷冻除湿机在低温( 18 ℃ 以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,带除霜功能的除湿机会自动化霜,但不带除霜功能的除湿机,可用人工化霜(断电的方式)。一般情况下温度低,湿度也低,湿度低于 40%以下,除湿的效果可能不明显,速度也较慢,这都属于正常现象。   
  
F, 名义除湿量是在标准环境条件下测定的若除湿量标 50 升 / 日,就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。
 
G, 除湿机在运行过程中,出风口排出热风是机器正常运转的现象,冬季湿度低,出风口温度也明显下降,属正常现象
 
H, 消费者在购买除湿机时,对除湿量的计算要综合考虑噪音等指标,一般除湿量较大的除湿机,噪音较大,属工业设备类型,若需要噪音小而除湿要达到要求,建议多购买几台小型除湿机   

陕西无风电的历史在11月20日被改写。是日,国电陕西定边繁食沟风电场第一台风电机组成功并网发电,这一新能源产业项目的投用,意味着陕西省第一个风电场正式投入运行。

 

 

面对炒得沸沸扬扬的风电产能过剩言论,陕西省抢抓战略机遇,出台优惠政策强力推动,风电装备制造业的产值连年翻番,预计今年将超过100亿大关,成为经济发展的新亮点。

 

事实上,在一个个风机转动之时,陕西省一大批风电相关配套产业早已“闻风而动”,金风科技、盾安电气等知名风电产业企业,逆势而上,直指“风电大餐”。

 

助力企业解决难题

 

虽已进入冬季,然而西安金风科技有限公司里却热火朝天,工人们正在加班加点,开足马力保证订单按期完成。

 

作为陕西省装备制造业重点企业,西安金风具备年产200台兆瓦级风力发电机组和1000台发电机的生产能力。其主要产品是具有自主知识产权、在国际处于领先水平的1.5兆瓦、2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组,并将以泾渭新城制造基地为依托陆续建设计量检测中心和物流备件中心。

 

鲜为人知的是,几个月前,公司即便有订单,也不敢这样开足马力生产。

 

“我们的风力发电机组的生产运输是一条龙流程,必须生产多少就要外运多少,否则就会产生大量的积压,导致我们的生产无法进行。”西安金风科技公司副总经理张亮告诉记者,金风科技生产的风电装备——直驱风力发电机,每个产品的直径达4.98米,重量是45吨,这也使产品的运输一度成为限制企业发展的瓶颈。

 

这一问题很快得到化解。前不久,陕西省工信厅、省交通厅等多个部门联手,专门成立装备制造业大件运输协调服务小组,对骨干企业大件产品运输采取“一站式”服务和减少计重收费等措施,在解决大型装备运输难题的同时,每年为企业节省上百万元运输成本。



风机的主要故障有:
一、轴承箱振动剧烈。
1.风机轴与电机轴不同心,联轴器歪斜。
2.机壳或进风口与叶轮摩擦。
3.基础的刚度不够或不牢固。
4.叶轮铆钉松动或轮盘变形。
5.叶轮轴盘与轴松动,联轴器螺栓活动。
6.机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与排烟风机座等联接螺栓松动。
7.风机进、出口管道安装不良,产生振动。
8.转子失衡。
9.管网过细,风速过快。
二、轴承温升过高。
1.轴承箱振动剧烈。
2.润滑脂质量不良、变质或填充过多、含有灰尘、粘砂、污垢等杂质。
3.轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小。
4.轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心。
5.滚动轴承损坏。
三、电动机电流过大和温升过高。
1.开车时进气管道内闸门或节流阀未关严。
2.流量超过规定值或风管漏气。
3•风机输送的气体中含有粘性物质或气温太低,气体密度太大。
4.电机输入电压过低或电源屋顶风机单相断电。
5.联轴器联接不正,皮圈过紧或间隙不匀。
6.受轴承箱振动剧烈的影响。
7.受并联风机工作情况恶化或发生故障的影响。
四、皮带滑下
两皮带轮应该相对应的槽没对正。
五、皮带跳动
两皮带轮距离较近或皮带过长。

摘要:由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。

  关键词:空调设计 规范 选型


  一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题

  1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求

   《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。

   《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃。而有的工程地处北京近郊区,屋顶风机,却取用-12 ℃,显然是不妥当的。

   1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项

   《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%,东、西15%,南-5%,有悖于规范要求。

   1.3 卫生间散热器型式选择不妥

   《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。

   1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置

   《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。

   1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求

   《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002。然而,有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.001 5。当然,如确因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于0.25 m/s。

   1.6 厨房操作间通风存在问题

   《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5 m/s,排风管内速度不应小于10 m/s;(3) 热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5 Pa。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。

   1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求

   《锅炉房设计规范》(GB 50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门,这是不允许的。一旦操作失误,将危及系统安全。

1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求

   《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6 mm,防火墙两侧各2 m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,存在着隐患。

   1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题

   《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值。该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7 m/s;条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为2,20层以上为3。《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量)。然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数),显然小了许多。如某12层建筑,防烟楼梯间前室总加压送风量定为16 000 m3/h,但每层前室送风口风量却标注为16 000/12≈1 300(m3/h),显然其风口配小了。正确的标注应是16 000/2=8 000(m3/h),应按此配置风口大小。

   1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算

   《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟,设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每m2不小于60 m3/h计算,湿帘空调,而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算,致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求。还有的排风机(系统)垂直方向担负两个以上防烟分区(内走道)的排烟,设计上误将各层防烟分区(内走道)的排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算了,而不是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的,无形中将垂直方向各防烟分区(内走道)排风量加大了一倍,致使各层风道、风口配置得偏大。

   1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当

   《高规》规定,(通风空调)风管穿过防火分区的隔墙处应设防火阀。笔者认为,排烟风管不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应在穿防火墙处设当烟气温度超过280 ℃时能自动关闭的防火阀,并与排烟风机联锁。然而,有的工程在设计时对此有疏忽。如某工程地下室一排烟系统担负3个房间及1个内走道(各房间与内走道之间的门均为防火门)的排烟,排烟总管上设有一只排烟防火阀,而各房间及走道的排烟口均为单层百叶风口,排烟管穿过各防火墙处均未设排烟防火阀。这样带来的问题是:各房间防火门形同虚设,一旦一个房间发生火灾,将通过排烟管殃及其它房间。正确的做法是:在单层百叶排烟口后(排烟风管穿防火墙处)增设排烟防火阀(280 ℃自动关闭)或将单层百叶风口改为专用排烟风口(平时常闭,着火时自动开启排烟,280 ℃重新关闭)。

 二、在工程设计中存在的问题

   2.1 供暖入口设置过多

   设置供暖入口时,既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管网系统。然而,有的工程供暖入口设置过多。如某7层综合楼,室内供暖系统分为10个环路(1~2层4个,3~7层6个),供暖入口设置亦达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成麻烦,也给将来室内系统调节带来不便。

2.2 供暖系统设计不合理

   供暖系统设计存在不合理之处:①有的供暖系统由1条主立(干)管引进,分几个环路,分环上不设阀门,给系统运行调节、维修管理造成不便。②有的供暖管道布置不合理,与建筑专业不易协调,或供暖立管直接立在窗子上,既影响使用,又不雅观;或者供暖水平管道敷设在通道的地面上,既影响行走,又不便物品放置。③有的供、回水干管高点漏设排气装置,一旦集气,难以排除,影响系统使用。④有的供暖系统为同程式,一个环路单程长300 m,致使供、回水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求。⑤有的供暖系统为双侧连接,两侧热负荷及散热器数量相差悬殊,而两则散热器供、回水支管却取用相同管径,两侧水力不平衡,难以按设计流量进行分配。

   2.3 排风系统设计不合理

   如某工程地下室的暗厕(卫生间)等若干个生活用房和设备用房设一排风系统,水平风管长60 m,断面只有200 mm×200 mm,风阻较大;选用屋顶风机排风,却将风机安装在外墙上,显得很不协调。还有的工程的地下室设若干个包间(均为暗房),各包间均采用吊顶排气扇,排风经数十 m长的水平风管排出室外,风管断面仅有150 mm×150 mm,阻力大,排风效果差。

   2.4 空调系统的选择不合理

   如某工程设有指挥大厅、会议厅、计算机房等,此类性质的用房,理想的空调系统应是低速风道系统,而设计却采用了风机盘管系统,且未设新风补给系统,显然是不合理的。又如某工程甲方要求部分房间室内设计参数为:冬季tn=18~22 ℃,φ=55%±5%,夏季tn=25~26 ℃,φ=60%±5%;另一部分房间tn=22±2 ℃,φ=40%~60%,洁净级别小于10 000级,新鲜空气40~60 m3/(h*人)。对这两类性质的用房,设计上统统采用了风机盘管系统,且未设新风补给系统。这样的系统满足不了甲方所提的要求。

   2.5 厕所采用风机盘管时未加新风

   厕所内既要满足温度要求,又要排除臭味,保证卫生要求。然而,有的工程的厕所既无排风,又无新风补给,单纯采用卧式暗装风机盘管供冷、供热,造成臭气自身循环,这是不妥当的。

   2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题

   空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上。而有的工程新风机组冷冻水供、回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为,供水管上不必设置平衡阀,仅在回水管上设置即可。平衡阀口径应通过校核计算确定。

   三、设计图纸方面存在的问题

   3.1 设计说明内容不完整

   《设计深度规定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;供暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求等。然而,有些工程的设计说明内容很不完整。

   3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏

   《设计深度规定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定。然而,相当多的工程设计未完全按规定绘制,存在的主要问题是:供暖平面图,有些未标注水平干管管径及定位尺寸;有的立管未编号;有的虽标注了立管号,但却将立管漏画;有的二层至顶层合画一张平面图,散热器数量亦分层进行了标注,但却未注明相应层次;有的仅画有首层供暖平面,而未画二层至顶层供暖平面。

通风空调平面图,有些未注明各种设备编号及定位尺寸;有的未说明冷冻水管道管径及定位尺寸,湿帘风机。还有的公共建筑设计,将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很不合适的。

   3.3 系统图深度不够

   《设计深度规定》对暖通空调系统图绘制有明确要求。但有些工程设计未按规定执行。存在的主要问题是:供暖系统图,有的立管无编号,而以建筑轴线号代替;有的管道号注了坡度、坡向,但未注明管道起始端或终末端标高;有的管道变化处(转向处)标高漏注;有的甚至未画供暖系统图或立管图。空调通风设计,有些工程未画空调冷冻水系统图和风系统图(如果平面图完全交代清楚,可以不画系统图,但对于一些较为复杂的通风空调设计,单靠平面图是难以表达清楚的)。

 3.4 锅炉房设计过于简化

   《设计深度规定》对锅炉房施工图设计作了详尽的规定。然而,有的锅炉房设计,仅画了一个平面图,无任何剖面图和系统图,许多应该交代的内容未交代,距设计深度要求相差甚远。

   3.5 计算书内容不全甚至全部空白

   《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的供暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算。有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。

   3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清

   《制图标准》规定,供暖、通风空调的设备、部件、零件宜编号列表表示,其型号、性能应在表内填写齐全、清楚,图样中只注明其编号。然而,有的暖通空调设计未按此规定执行,而是将各种设备、部件的名称、型号甚至性能均写在图面上,图面上文字繁杂,既费功夫,又注写不全、不清。

   3.7 平面图、剖面图、系统图不一致

   暖通空调设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致,否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。但有的供暖设计,散热器数量、平面图与系统图不一致;供、回水干管管径,平面图与系统图不一致;管道连接,平面图与系统图不一致。有的空调通风设计,风管尺寸,平面图与系统图不一致;设备、部件位置尺寸,平面图与剖面图不一致;设备编号、数量,图纸与设备表不一致;还有的空调设计选用的空调制冷设备型号,平面图、系统图与设备表注写不一,让人无所适从。

   3.8 设计图纸与计算书不一致

   暖通空调设计,所有设备、管道、部件的选择均是通过计算确定的,从某种意义上讲,设计图纸即是计算书的体现,所以设计图纸与计算书应完全一致。但有的供暖设计,散热器数量、立干管管径等设计图纸与计算书不一致,甚至差别相当大,计算书没有的,图纸上出现了,计算书小的,图纸上放大了,计算书大的,图纸上缩小了。计算完毕,绘制图纸时发现不合理之处,允许调整,但应有调整计算书或调整说明,使设计图纸与计算书最后统一起来。

   四、问题原因及克服方法

   4.1 对现行设计规范、规定、标准学习不够,贯彻执行不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习,提高贯彻执行设计规范的自觉性。

   4.2 设计过程中缺乏多方案技术经济比较,随意性较大。应像建筑方案设计一样,进行多方案比较,作出合理的设计。

   4.3 图纸审查不严甚至流于形式。应坚持三审(自审、审核、审定)制,确保设计(含图纸、计算书)质量,杜绝出现差错。





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